近日,經(jīng)過近半年時(shí)間的摸索和試驗(yàn),湖北祥云(集團(tuán))化工股份有限公司磷礦化學(xué)法脫鎂技術(shù)研究獲得初步成功,解決了該集團(tuán)面臨的原料品質(zhì)不滿足生產(chǎn)要求的難題。目前,公司正在準(zhǔn)備將該項(xiàng)技術(shù)申請(qǐng)發(fā)明專利。
據(jù)了解,祥云化工提出,在“十一五”至“十二五”期間,大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì),不斷擴(kuò)大企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模,努力建成馳名全國、世界一流的硫化工、磷化工、氨化工、精細(xì)化工和化工機(jī)械生產(chǎn)基地。然而,在擴(kuò)大生產(chǎn)的過程中,他們卻遇到了難題。
據(jù)了解,要生產(chǎn)64%的磷酸二銨,磷礦中氧化鎂(MgO)的含量必須在1%以下。為此,要么購買優(yōu)質(zhì)的磷礦,要么對(duì)磷礦進(jìn)行選礦。由于目前磷礦脫鎂方法主要是浮選工藝,很難將MgO的含量降到1%以下,而且五氧化二磷(P2O5)的損失在5%以上,尾礦難于處理,設(shè)備投資巨大,產(chǎn)生的大量廢水對(duì)環(huán)境也造成了較大影響。
為解決磷礦含鎂高的難題,滿足祥云新區(qū)磷酸二銨的生產(chǎn)需要,從2009年9月開始,公司就進(jìn)行了磷礦化學(xué)法脫鎂技術(shù)的研究和試驗(yàn),并與武漢工程大學(xué)進(jìn)行合作,最終初步掌握了磷礦化學(xué)法脫鎂技術(shù),使磷礦鎂含量達(dá)到了0.7%~0.8%?,F(xiàn)在,他們運(yùn)用該項(xiàng)技術(shù)可以把鎂含量2%左右的磷礦脫至鎂含量0.4%左右。